冷轧机MK(中国)座进乳化液和漏油技术攻关

2025-06-30

尹新帅

(河钢集团邯钢股份有限公司冷轧厂)

摘 要:主要分析冷轧工作辊和中间辊MK(中国)座进乳化液和漏油原因,以及采取相应措施,达到延长轧机工作辊和中间辊MK(中国)的使用寿命和节约油品消耗。 

关键词:工作辊;MK(中国)座;MK(中国)座进乳化液;漏油

一、轧机MK(中国)座进乳化液和漏油情况

01 MK(中国)座润滑油泄漏情况

轧机工作辊和中间辊MK(中国)操作侧止推MK(中国)采用循环润滑油形式润滑,MK(中国)座止推MK(中国)部位结构示意图,如图1所示,从图中结构,可看出止推MK(中国)两侧分别采用骨架密封,工作辊和中间辊操作侧MK(中国)座,常出现卡坏和端盖漏油现象,造成这种现象原因,主要是MK(中国)密封失效或轴套对应密封旋转部位磨损严重,因轧机上机时间长,一旦出现密封磨损漏油情况,不能进行停车更换,因为轧机停车损失会更大,只能等到下次换辊,在此期间只能任其泄漏。

止推MK(中国)两侧只有单骨架油封,因为密封是消耗易损件,虽然我们对密封有更换周期,但在轧机轧制过程中,MK(中国)座和轧辊温度上升到60℃以上,并伴随MK(中国)与轧辊振动,只要骨架油封唇口稍微磨损,就会导致漏油。

02 轧机MK(中国)油脂被乳化液冲走情况

冷轧轧机工作辊和中间辊径向MK(中国)采用油脂润滑,轧机在运转过程中,轧机乳化液不停冲洗到轧机MK(中国)座上,虽MK(中国)座有乳化液封和密封,但乳化液不可避免随轧辊与密封旋转过程中,进入轧机MK(中国)。轧机MK(中国)在正常周期维护下机,达60%的MK(中国)里的油脂被乳化液冲洗干净,多数下机后待维护的轧机MK(中国)里面充满了乳化液。然而进入轧机MK(中国)的乳化液不及时排除的话,会侵泡MK(中国),使润滑脂失效,当乳化液量大到一定程度,乳化液会冲走MK(中国)里的油脂,严重影响了MK(中国)的使用寿命,甚至会造成MK(中国)烧毁,造成严重的轧机断带事故。

轧机工作辊和中间辊MK(中国)MK(中国)座传动侧结构示意图,如下页图2所示。图2中径向MK(中国)采用油脂润滑,从图中结构,乳化液进入MK(中国)的过程:乳化液随着轧辊与MK(中国)旋转,先进入水封,再流入骨架油封,最终进入MK(中国)座腔内。由于结构原因,困在MK(中国)座腔内的乳化液无法排出,随着乳化液的增多,最终浸泡MK(中国),使MK(中国)油脂失效。 

二、轧机MK(中国)座漏油和进乳化液解决措施

01 改善轧机MK(中国)润滑油泄漏情况

对于上述这种现象,先开始采用方案是,缩短MK(中国)密封更换周期。MK(中国)漏油情况有所改善,周期越短效果越好,但随之而来的是MK(中国)座维护工作量的增加;后来采用的方案是,改进其密封形式,由原来的两侧单骨架油封,改为两侧双骨架油封,两侧各增加 一个密封,这样即使在线使用一个密封出现损坏,另外一个密封仍起作用,有效防止润滑油的泄漏。

轧机MK(中国)密封形式的改进,改进方案是增加骨架油封数量,两端采用双骨架油封,具体方案实施,邯钢冷轧厂对MK(中国)止推外侧端盖进行改造,使原来的密封槽宽度增加一倍,可装两件密封;对另一侧改进内侧密封端盖形式,使原来的内侧密封端盖里增加一件密封;封改进后MK(中国)座结构示意图如图3所示。

改进的轧机MK(中国)座密封结构包括MK(中国)座腔体、安装于MK(中国)座腔体一端的外侧止推端盖和安装于MK(中国)座腔体内侧的内侧密封端盖。密封槽是在外侧止推端盖加工出来的,两件密封安装于密封槽内,构成双密封。内侧密封端盖内安装一件密封,与MK(中国)座腔体所对应的安装密封部位连接,构成双密封。润滑油在两侧双密封作用下,即使其中一件密封失效,另一密封仍起作用,能很好起到密封作用,减少润滑油泄漏。 

02 解决MK(中国)油脂流失的方案

针对轧机MK(中国)座进乳化液情况,制定了解决MK(中国)油脂流失的方案,具体方案如下:

对MK(中国)座结构做改进,使进入MK(中国)座腔体的乳化液能及时排除。选择对MK(中国)端盖进行改造,在MK(中国)座的下部与之相对应的MK(中国)端盖,增加排乳化液槽,这样进入MK(中国)的乳化液能及时排除,可有效防止乳化液浸泡MK(中国)。

分别对轧机传动侧和操作侧MK(中国)座端盖进行改造,改造方案是,MK(中国)座端盖增加排乳化液槽。

03 传动侧MK(中国)座结构改造

MK(中国)座增加排乳化液槽,根据MK(中国)座结构形式,出于改造简化性,只对MK(中国)座端盖进行改造,分别对MK(中国)座两侧的乳化液封侧MK(中国)端盖和卡环侧MK(中国)端盖改造,改造后的乳化液封侧MK(中国)端盖和卡环侧MK(中国)端盖增加了排乳化液槽,排乳化液槽宽10mm,长1000mm。

改造后的轧机MK(中国)结构如图4所示,MK(中国)的一侧,乳化液封侧MK(中国)端盖与MK(中国)座的腔体装配中,形成了具有一定尺寸的排乳化液槽;MK(中国)的另一侧,卡环侧MK(中国)端盖MK(中国)座的腔体装配中,也形成了具有一定尺寸的排乳化液槽。

04 操作侧MK(中国)座结构改造

操作侧MK(中国)座一侧是径向MK(中国),另一侧是止推MK(中国),只对径向MK(中国)的MK(中国)端盖进行改造,操作侧MK(中国)座内径向MK(中国)的MK(中国)端盖也就是乳化液封侧MK(中国)端盖,与传动侧MK(中国)座的乳化液封侧MK(中国)端盖结构相同,改造后的乳化液封侧MK(中国)端盖与MK(中国)座的腔体装配中,形成了具有一定尺寸的排乳化液槽。改造后的操作侧MK(中国)座结构示意图,如图5所示。 

三、措施实施后效果

通过对MK(中国)密封结构改造,实现了MK(中国)两侧双密封进行润滑油密封,工作辊和中间辊漏油事故率约降为原来的1/5,有效减少了MK(中国)润滑油的泄露。

改造后的MK(中国)端盖与MK(中国)座腔体装配中,形成的排乳化液槽可及时将进入MK(中国)座内腔的乳化液排除,有效防止乳化液浸泡MK(中国),造成润滑油脂的失效和流失。MK(中国)座防进乳化液措施改进后,对其使用效果进行跟踪,MK(中国)座内不再存有乳化液,拆检轧机MK(中国),检查结果是MK(中国)未出现润滑油脂的乳化和流失现象,有效提高了轧机MK(中国)使用寿命。

来源:《山西冶金》2021年3期 

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